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PLC控制步進電機在自動堆焊中的應(yīng)用

  可編程控制器(PLC)作為一種新型的控制元件

,具有結(jié)構(gòu)簡單
、組合靈活
、功能較完備等特點
。由于其通用性好、編程簡單且抗干擾能力強
,特別適用于工業(yè)控制
,因而在自動化焊接設(shè)備控制中得到越來越廣泛的應(yīng)用,使用PLC可以提高系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性
,提高焊接效率
。步進電機是自動控制系統(tǒng)中常用的控制電動機,是一種能將數(shù)字輸入脈沖信號轉(zhuǎn)換為旋轉(zhuǎn)運動的電磁執(zhí)行元件
,它控制簡單
,能實現(xiàn)高精度、無累計誤差的轉(zhuǎn)動
,適合于焊接應(yīng)用
。在此,通過梯形圖編程
,利用PLC控制系統(tǒng)控制步進電機轉(zhuǎn)動
,實現(xiàn)了對火車車鉤的自動堆焊修復。


  1系統(tǒng)原理12根據(jù)車鉤表面堆焊的工藝要求

,系統(tǒng)由機械部分和電氣部分配合控制
,以河南科技大學和河南省電焊機廠設(shè)計的三維通用自動焊機床為基礎(chǔ),采用了如所示的控制系統(tǒng)工作原理
。人工設(shè)定的各種控制信號通過控制面板發(fā)出
,車鉤由卡具與壓緊裝置定位在工作臺上,可以在直流電機驅(qū)動下在垂直方向移動
,便于焊前安裝和焊后拆除
。以PLC和氣保焊機為主控單元,以2臺步進電機驅(qū)動器帶動步進電機執(zhí)行單元
,在
!-"平面通過滾珠絲杠帶動滑臺和焊***移動。通過PLC程序編制
,控制信號經(jīng)PLC產(chǎn)生使能信號(ENA)
、脈沖信號(PULS)和方向信號(DIR)來控制步進電機驅(qū)動器M
,驅(qū)動步進電機轉(zhuǎn)動,從而帶動焊槍移動
,并自動開起焊機
,實現(xiàn)車鉤的自動堆焊。


  整個系統(tǒng)為典型的開關(guān)量時序控制系統(tǒng)

,綜合考慮控制功能和I/O點數(shù)
,選用DYP20EX00T主機和DYP32XP00R擴展機作為控制核心。主機基本性能有:晶體管輸出
,輸入12點
,輸出8點,輔助繼電器控制系統(tǒng)工作原理圖一般用M0~M511
,程序容量為內(nèi)置1 100定時器64點
,計數(shù)器112點;廣展機有開關(guān)量輸入和輸出點各16個
。根據(jù)堆焊要求
,綜合考慮步進電機的性能,選用6FC5548-0AB12型5相步進電機
,其步距角為0.36.
,驅(qū)動扭矩為12Nm,并選用STEPDRIVEC型步進電機驅(qū)動器對其進行驅(qū)動


  焊機為X」""型10/氣體保護焊機


  系統(tǒng)不僅能夠完成自動焊接,也可以進行手動調(diào)整

。按照焊接工藝過程及其控制要求
,系統(tǒng)的1/0分配表如表1所示。


  表1I/O分配表信號定義自動/手動

!向脈沖
!軸起動"向脈沖!軸方向
!向使能"軸起動
!向方向"軸方向"向使能焊機起動"向方向急停開關(guān)焊接開關(guān)待加工的車鉤如所示。堆焊修復時易采用平焊方式
,焊槍固定在
!-"工作臺上,車鉤固定在向工作臺上
;堆焊時
,焊槍在!向、向步進電機帶動下在
!-"平面做往復運動,車鉤可在向直流電機帶動下做升降運動
。3 2程序設(shè)計根據(jù)自動堆焊的加工特點和工藝要求
,工作有時需要手動調(diào)整,所以設(shè)置手動調(diào)整和自動加工兩種控制方式
,并在系統(tǒng)設(shè)計中設(shè)置了急停開關(guān)
、行程保護、聯(lián)鎖保護等環(huán)節(jié)
,確保工作的安全性


  手動調(diào)整即通過人工操作控制面板完成焊槍的移動、車鉤的升降和焊接的起停

,其工作效率低
,工作強度大,可用于特殊情況如某一偏磨段A的加工過程和設(shè)備檢修
;自動加工方式通過步進指令控制
!-"工作臺的進給,利用計時器控制驅(qū)動器實現(xiàn)各步進電機的轉(zhuǎn)換
。它能夠自動完成焊機起弧
、!向前進和后退
、向前進
、熄弧和復位等工作過程,工作效率高
,一般用于正常的加工過程


  PLC的主程序流程圖如所示。車鉤安裝到位后

,起動自動加工程序
,焊機起動,焊槍在步進電機驅(qū)動下按指定焊道在
!-"面移動
,焊槍沿車鉤!方向從一端焊到另一端后
,自動沿"方向移位并且
!方向反向,焊接不間斷
,焊槍回到一端后再次重復自動移位
、反向,直至堆焊結(jié)束。其中PLC部分梯形圖程序如所示


  主程序流程堆焊試驗為了檢驗系統(tǒng)運行的可靠性

,并獲得理想的堆焊效果,應(yīng)用以上程序?qū)囥^進行了大量工藝試驗
。按照成型接近原型尺寸且效率Page條講解制造與質(zhì)量控制詳細要求的全部內(nèi)容
,熟悉操作規(guī)范,掌握操作程序


  整改調(diào)試現(xiàn)有的設(shè)備加工能力和精度

,使其滿足加工質(zhì)量要求。


  熟悉日方提供的吸收床套料圖

,掌握下料方法并控制好尺寸要求
,保護好原材料標識,不混料


  正確合理安排制造工藝流程

,提高制造水平,嚴格質(zhì)量管理


  在焊縫的質(zhì)量控制方面

。焊接工藝:縱縫采用雙面埋弧自動焊;環(huán)縫采用內(nèi)環(huán)縫焊條電弧焊
;外環(huán)縫埋弧自動焊
;其余均為焊條電弧焊。由于日方規(guī)定:縱
、環(huán)縫返工不準超過一次
,而且焊縫表面只允許有少量修磨痕跡,盡可能保持焊縫原形
。為了滿足這一規(guī)定
,成立了埋弧自動焊和焊條電弧焊焊接攻關(guān)小組進行摸擬焊接試驗,探索焊接規(guī)范及方法
,以滿足焊接質(zhì)量
、焊接外觀成形要求。


  在產(chǎn)品的外觀質(zhì)量控制方面

。由于日方非常重視產(chǎn)品外觀質(zhì)量
,在制作中的產(chǎn)品外觀打磨要求很高。因此
,在生產(chǎn)過程中嚴格控制每一個工件和工序質(zhì)量
,盡量減少工件的表面損傷。裝配中盡量避免敲打
,完工后
,產(chǎn)品整體精細修磨。


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